我厂生产的铝制系列汽车零配件,对其硬度值要求很高,必须在HB70 以上,如过低则严重影响钻孔、攻丝等机械加工工序,造成废品。1978 年初生产时,采用莱州生产的HB-3000 型硬度计进行批量抽样检测,合格后进行机械加工。由于该机压痕大而深,超过产品的加工余量(注;毛坯彻3mm,半成品1.5mm)用来做试验的产品只能是毛坯,造成读数误差增大,同时,只要产品的硬度低于HB70,做过硬度试验后,就会留下**,因加工不掉,造成废品;加之热处理炉不稳定,产品硬度不均匀,经常出现误断错判,严重制约正常生产。因硬度引起的废品率达1.52%,每年按 1 万只每只200 元,年损失近3 万余元。
随着工厂的发展,产品产量逐年增加,硬度试验就更加突出,特别是用户反映因硬度不
够造成缸盖螺栓台下陷,缸体拔牙,密封不严漏油等问题要求赔偿的越来越多。为此,厂里召集了有关科技人员,进行专题分析,找出原因,并分别派三人外出到生产厂家进行培训、调研,购进一台HR—150型洛氏硬度计,与布氏硬度计对比使用,对产品****的进行检查。这样大大地提高了生产率和产品质量。经使用一段时间后,新的问题又出现了:一是压头小(HRBΦl.588mm),对硬度过低的缸盖易下陷,搁浅而起不到作用。二是换算麻烦,容易出错。三是硬度计不能放在工序线上(震动大),产品搬进搬出无形之中增加了劳动强度。这样,我厂希望能买到一种范围广,精度高,压痕小,能自动进行转换,携带方便,适用于各种加工面的硬度计,以满足生产的需要。一个偶然的机会,我出差去武汉到同学的办公室发现了时代公司的广告,特别对时代里氏硬度计感兴趣,经过近两年的使用,我们发现里氏硬度计除了能解决我厂的硬度测试的难题外,更主要的是提高了劳动效率,每小时可鉴定产品200~300 只,同时适用于曲面,球面的凸凹部分的测量,解决了以前通过解剖才能测试的难点、死角。有效的控制了产品质量,从而为提高经济效益做出了贡献。
一、解决产品内腔硬度测试,拓高了劳动效率和经济效益。
BJ 212 汽缸体是我厂的拳头产品,其曲轴、内腔的接合面及运动部位的硬度要求在HB90 以上。以前,只进行目测,便进行加工,如发现铣不平,孔钻偏,攻丝乱牙等现象,就怀疑是硬度不够,便利用废品解剖进行硬度测试,然后找生产厂家索赔(注:毛坯系外购件),这样,既影响了加工进度,又易造成批量性事故。有了里氏硬度计,我们可以随时随地抽查,发现不合格时立即与厂家联系,避免更大的损失,索赔起来有凭有据,双方心服口服。一年时间,就为我厂收回资金2 万余元。
二、保证产品质量,维护产品信誉。
有一次,我厂发给湖南邵阳发动机厂EQI40 缸盖200 只,经部分安装后用户反映,该批缸盖螺栓台下陷、开裂,硬度不够,要求退货,请从速来人处理。当时我们派三名同志,带上时代公司的里氏硬度计,前往邵发厂,对200 只缸盖进行全检,结果都合乎硬度要求。后经了解才知道:该厂在安装时扭力过大,造成螺栓台下陷、开裂,同时该厂采用莱州的HB3000 型老式硬度计进行测试,该机未经检验合格,测试数据不准,测试方法、测试部位不对,造成示值偏低。因此我们拒绝退货。在邵发厂检查了里氏硬度计的随机资料后,该厂承认我们的产品是合格的,并表示一定要改进测验手段,加强产品质量的监测。我们用里氏硬度计对外进行22 批2 万多次检验,检查出不合格品5 千余只,折款1.8 万余元。有了里氏硬度计方便的测试手段和换算方法,我厂通过试验,还找出了非标车间热处理。设备的问题,改进了生产工艺。提高了辅助设备零件的加工能力。
总之,里氏硬度计为产品监测提供了很大的方便,为我厂取得了巨大的经济效益。但在使用中发现探头与主机的连接线易损坏,插头接触不好,维修送检不太方便。望贵公司在今后的岁月中不断开拓进取,研制出更新、更美、更好的产品,以满足用户的生产需要,为社会主义的经济建设服务。祝贵公司兴旺发达。